http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/548.html
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「この結果から燃料デブリの状況把握はかなり難しくなるよ。:ハッピー氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/17116.html
2015/4/14 晴耕雨読
https://twitter.com/Happy11311
ロボットが止まった原因は、まだわからないみたいだけど、どんなデータがとれたのかが気になるでし。
それにしても、どの作業もスンナリとはいかないよなあ…(>_<)
【福島第1原発事故】調査ロボ、格納容器内で立ち往生 ケーブル絡まる?http://t.co/liOaFbtnIk
>東京電力 (原子力)■お知らせ■福島第一原子力発電所1号機原子炉格納容器内部調査の状況について、当社HPにてお知らせしております。 http://twme.jp/tenu/00Tx
1号機のPCV内調査、ロボットが半時計回りに約2/3廻って14箇所目のポイント地点で走行不能って事は、たぶんHVHとPLRの間で止まってる思う。
多分、その場所は今回の走行ルートで一番狭い場所だと思う。
定検中もオイラたちは、体を横にしてどちらかと言うとすり抜けて歩いてた場所だし。
ロボットは、もう少しでペデスタル入口まで辿り着けたのに…。
走行不能の原因は、今のところ東電が発表してないからわからないけど、電気信号は正常みたいだから電気系と言うよりもケーブルが引っ掛かったか?、グレーチングの隙間に落っこちたのか?かもしれないね。
ロボットは回収不能でケーブルを切断するみたいだけど、でもこの結果から燃料デブリの状況把握はかなり難しくなるよ。
時計廻りだとペデスタルまでアクセス出来ないし…。
ペデスタル入口前のX−6ペネが使えれば一番いいんだけど、今の状況だと線量が高すぎて作業が困難だし。
何か考えないと…。
1号機のPCV内の映像見たけど、確かに想像してたよりきれいだった。
鉛毛マットは溶け落ちてるけど、配管の金属保温は溶けてない。
ロボットは下向き映像もあるはずだけど出てないね。
全部の映像が見たいでし。http://t.co/TJwXGVWznB
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